Szukaj:
PL EN ES
Polecamy



Kalendarz treningów






Alfaholicy_SimRacingPL Server
Wróć   SimRacing wyścigi online > Działy Tematyczne > Kierownice i inne kontrolery > Sprzęt własnej produkcji / modyfikacje sprzętu

Duzy problem DIY platform ruchu

Zarejestruj się Projects Kalendarz Szukaj Dzisiejsze posty Zaznacz Wszystkie Fora jako Przeczytane

Sprzęt własnej produkcji / modyfikacje sprzętu Wszystko o akcesoriach wykonanych we własnym zakresie

Odpowiedz
LinkBack Narzędzia wątku Wygląd
stare 11-01-2019, 08:45   Post #1 (permalink)
Awatar gosc2009
 
Zarejestrowany: Mar 2014
Skąd: ok. Gdynia
Postów: 349
Duzy problem DIY platform ruchu

Witam. Pare osob na tym forum budowalo, buduje kontrukcje motion oparte na silnikach od wycieraczek czy na silnikach DC. Z braku czasu swoja konstrukcje skladam juz z dwa lata. No ale dotarlem do konca - zostaly tylko testy pod konkretnym tytulem. Jednak na samym koncu wyszedl WIELKI problem tego typu konstrukcji, o ktorym jakos nikt nigdy, nigdzie nie wspomnial. Ja wiem ze to logiczne, ale jakos na etapie budowy, tak daleko w przyszlosc nie wybiegalem.
Mianowicie symulator tak zbudowany nadaje sie wylacznie do gry. Ja osobiscie, np mam tak zorganizowany rig, ze poza jezdzeniem, serfuje po necie, cos tam ogladam itp. Ale z motion pod tylkiem to odpada. Silniki bez napiecie kreca sie pod moim ciezarem - ruchem, a wiec fotel lata na lewo i prawo bez zadnej kontroli. Po zapytaniu o rozwiazanie na zagranicznych forach, wyszlo ze nie tylko ja widze w tym wielki problem. Czesc uzytkownikow trzyma napiecie na silnikach, ale wiekszosc blokuje silniki. Mozna jeszcze starac sie idealnie wybalansowac fotel - ale i my musimy siedziec wybalansowani�� Wiec raczej nie zostalo mi nic innego jak dolozyc jakis plaskownik i spinac calosc do kupy podczas nie uzywania motion. Nie mniej dla mnie osobiscie jest to wielki minus tego typu konstrukcji.

EDIT:
Konstrukcje zablokowalem. Jest ok. Wiadomo, że nie jest to rozwiązanie idealne i przed każdym graniem trzeba "rozpinać" blokady, ale funkcję swoją spełnia i da się uzywać riga do innych celów niż motion.

gosc2009 jest offline  

Ostatnio edytowane przez gosc2009 : 11-01-2019 - 23:07

Thrustmaster T500 RS | Thrustmaster TH8 RS Shifter | Hamowanie: Lewą nogą | Zmiana biegów: Łopatki
Odpowiedź z Cytatem
stare 14-01-2019, 19:02   Post #2 (permalink)
Awatar electro18
 
Zarejestrowany: Jan 2018
Skąd: Poznań
Postów: 35
Rzeczywiście jest to problem, bo nawet gdy zastosujemy przekładnie 1:80 czy 1:100 to mimo, iż siedząc nie jesteśmy wstanie obrócić wałka i powinno być wszystko sztywno. To niestety z czasem ślimak i zębatka wycierają się i dostają luz który także jest denerwujący. Ten problem nie występuje już przy 3DOF-ie, ponieważ mamy cały ciężar oparty na przekładniach niestety cena mocno szybuje w górę ponieważ silniki muszą być dużo mocniejsze a co za tym idzie przekładnie także a tu koszt wrasta bardzo szybko. Dlatego sam wybrałem budowę 6DOFa, bo chcąc unieść ponad 300 kg (kompletny rig z kierowcą) i uzyskać przy tym dużą prędkość i skok platformy moc którą potrzebowałem to 3 x 2,5 kW przy 3DOFie, a przy takiej mocy cena elementów była podobna do 6DOFa (6 x 1,3kW). A co ciekawe zagłębiając się bardziej w temat budowa 6DOF jest dużo prostsza niż 3DOF, natomiast sterowanie to już inna bajka, aby wszystko wspólnie działało. Sam mam plan założyć wątek na temat mojego 6DOFa i problemów na jakie napotkałem przy budowie, a było tego sporo przez 6 miesięcy, bo tyle mi to zajęło.

gosc2009 bardzo fajna konstrukcja, jedynym elementem jaki bym poprawił to przeszlifować spawy, aby tak nie rzucały się po oczach.
electro18 jest offline  
Odpowiedź z Cytatem
stare 14-01-2019, 20:56   Post #3 (permalink)
Awatar Dab_Dudek
 
Zarejestrowany: Jan 2014
Postów: 382
Co prawda nie mam już swojego 2dof, ale miałem podobnie zrobione co Ty. przy tych silnikach nie ma innej opcji ( no chyba że blokada softwarowa ). Na wcześniejszych silnikach od UNO ( Fiata oczywiście ) można było spokojnie latać bez blokad - no ale wrażenia nieporównywalne. Fajny 2dof
Dab_Dudek jest offline  

Thrustmaster T500 RS | Logitech G27 | Hamowanie: Lewą nogą | Zmiana biegów: Sekwencja
Odpowiedź z Cytatem
stare 15-01-2019, 09:05   Post #4 (permalink)
Awatar gosc2009
 
Zarejestrowany: Mar 2014
Skąd: ok. Gdynia
Postów: 349
Electro18 super jakbys kiedys opisal budowe swojego 6dof, na polskich forach za duzo info nie ma o motion. A co do spawow, to niestety tak smarkam. Jakos nie mam reki do spawania. Sam spaw jest mocny ale wyglada nie ciekawie. Docelowo planowalem obudowac ta platforme, no ale zobaczymy.

Maciek Twoja platforme znam i na niej sie wzorowalem. W wielu sprawach mi pomogles, ale o koniecznosci uzycia tych blokad jakos nigdy nie pomyslalem, a i na Twoich zdjeciach ich nie widzialem.
gosc2009 jest offline  

Thrustmaster T500 RS | Thrustmaster TH8 RS Shifter | Hamowanie: Lewą nogą | Zmiana biegów: Łopatki
Odpowiedź z Cytatem
stare 15-01-2019, 14:04   Post #5 (permalink)
Awatar electro18
 
Zarejestrowany: Jan 2018
Skąd: Poznań
Postów: 35
Zgadza się na polskich forach praktycznie zerowe informacje szczególnie jeżeli chodzi o cokolwiek powyżej 2DOF nie wiem nawet czy w ogóle coś znalazłem, więc na pewno przedstawię coś na temat mojego projektu. Miałem plan, robić fotorelacje z prac, ale jak zacząłem pracę to okazało się, iż schodzi na to tyle czasu, że zabraknie mi urlopu na wykonie głównych elementów w czasie jego trwania. Natomiast spawy nie wyglądają najgorzej jak na spawarkę elektryczną, ważne aby były dobrze wtopione w materiał wtedy można zeszlifować je do zera niestety ten proces jest strasznie czasochłonny ja przy moim 6DOFie straciłem około 40 godzin na spawanie i 120 godzin na szlifowanie do zera.
electro18 jest offline  
Odpowiedź z Cytatem
Odpowiedz

Bookmarks

Tagi
diy, duży, platform, problem, ruchu

Narzędzia wątku
Wygląd

Zasady Postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Włączony
Pingbacks are Włączony
Refbacks are Włączony



Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
SimRacingPL

no new posts

Logowanie
Login:
Hasło:
 Zarejestruj się!

230 osób online
228 Gości
2 Zalogowanych
Facebook
Administratorzy
Administracja portalu
Owner
McLaren
Senior Admin
lelu0
Summer RC Cup 2018
lelu0
Admins
SirDuncan - Historic (GiW) Admin
Moderators
Dmnick - Super Moderator
sobol - Moderator